

原設計除塵及試運行情況:新區A、B礦槽槽上與工程同時設計的是一種新的除塵模式——移動式通風凈化除塵機組:即在每條卸料系統配套2臺除塵裝置,與卸料小車同步運行,實現對卸料小車卸料揚塵的跟蹤動態除塵,除塵裝置的動力來自卸料小車。每臺除塵器的處理能力為7850m3/h,過濾面積為84m2,每臺除塵器控制一側的下料口。由于高爐礦槽槽上移動小車下料時的揚塵的治理問題一直是一個難題。礦槽布袋除塵器采用長袋低壓脈沖收塵器,這是一種 經濟、處理能力大,使用方便的除塵設備。其濾袋框架是圓形斷面,利于減少框架對濾袋的磨損,濾袋靠縫在袋口的彈性漲圈嵌在花板上,濾袋框架靠花板支撐,噴吹管上有17個直徑不等的噴嘴,對準每一濾袋中心,本除塵器不裝引射器,直接利用袋口起引射作用。礦槽除塵器采用經過PTFE浸漬處理的聚苯硫迷(PPS)針刺氈,規格為(550g/m2)直徑為∮130mm長度為6000mm。


高爐礦槽除塵器以長袋低壓脈沖袋式除塵器為基礎,結合高爐煤氣得特點,對除塵器采取了耐壓、等的措施,同時對脈沖清灰起源做的脫水脫油處理,控制技術采用PLC微機控制。將經過重力除塵的半凈煤氣引入布袋箱體內,煤氣經過玻璃纖維刺氈濾袋過濾,將半凈煤氣中的微?;覊m除掉,使煤氣中的含塵量降到10mg/Nm3以下,且通過布袋反吹、放灰將灰塵收集利用的工藝流程。具有除塵、性能好,控制維護方便,占地面積小等特點。


在煉鐵廠煙氣治理中,由于蝕氣體等特點,使得煙氣凈化除塵具有了相當大的難度。針對該情況,選用濾料及的清灰技術就成了提技術的關鍵所在。河北科銘環保方案中除塵器濾料采用的鋼鐵行業針刺氈濾料,選用后的效果集中反映在:由于清灰效果好,清灰周期長,清灰強度低,提高了濾袋的使用壽命;提高了過濾風速,減小濾袋除塵器的占地面積,節約了一次性投資;了系統的工藝性,用脈沖噴吹,減少了粉塵在濾袋上的二次吸附,減少了由于兩種氣流的交織引起的氣流對布袋的沖擊,增加布袋使用壽命。
我公司長年針對鋼鐵行業的粉塵治理工程,主要用于礦槽、高爐、轉爐、煉鐵廠、出鐵廠、鋼廠等的煙氣治理設備,我公司在鋼鐵冶煉行業有著驕人的業績,為我國的節能減排做出應有的貢獻。
















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