本文以齒式破碎機的軸承密封為研究對象,針對齒式破碎機在盾構領域中遇到的軸承密封失效問題,進行深入的分析與研究,并提出改進措施。通過對齒式破碎機的優化和改造,有效提升了破碎機軸承密封能力,可為盾構領域應用齒式破碎機提供參考。
1、設備故障現象
在某盾構施工項目,施工幾十環后,開始出現軸封少量漏漿的情況,漏漿初期只是少量漿液點滴滲漏,現場施工人員采取堵漏措施,將末端密封用橡膠密封環進行封堵,起初,但隨著設備不斷運轉,泄漏也隨之越來越大,直至無法正常運轉,施工現場密封失效漏漿情況如圖 1 所示。

將設備拆除運回破碎機廠家,并對密封進行拆卸分析,將破碎機結構件逐一拆除后,發現破碎機軸承密封失效,密封腔與軸套間塞滿了從破碎腔擠入的砂石和漿液,如圖 2 所示,密封圈已擠壓變形,被擠壓在溝槽中,軸套外圈的磨損比較大,如圖 3 所示,呈現凹凸狀坑道,坑道的磨損量約 5 mm 左右。3 道密封圈擠壓變形,未形成有效阻隔密封。


2、軸承密封失效分析
(1)密封原因。
經拆解分析發現,密封材料和軸套材料不匹配,軸套采用普通 45 號鋼,拆開后發現磨損較為嚴重。軸套外部密封腔內采用 3 道耐水解,具有優良的耐磨性和強度。壓密量工藝設計為 8%,滿足軸承旋轉及靜態密封試驗,但實際工況需要動態密封,且需要密封介質為含砂石和黏土的泥漿,選取的總壓密量不滿足含泥漿介質的動態密封要求。在外部承壓狀態下,密封圈被擠壓變形,泥漿殘渣中的砂礫和碎石將密封壓實變形而無法復原,導致密封失效,漿液從設備內溢出。
(2)油脂原因。
在油脂注入量方面,原設計補油泵注入量不足,且存在油脂腔內未充滿油脂含有空氣的可能性,由于潤滑不充分,使得密封油脂沒有讓密封圈膨脹開,沒有形成有效阻隔。在油脂注入壓力方面,考慮管損不充分,油脂注入壓力衰減較大,到末端壓力衰減較為明顯,由于潤滑腔內壓力較低,無法與破碎腔內泥漿壓力形成壓力平衡導致密封失效。
(3)結構原因。
原設計道密封采用高壓水水封,中間兩道為油脂潤滑密封,后端為盤根密封。根據拆解后情況分析,原設計道水封黏性較差,介質中含有泥漿成分無法形成有效水封,且施工項目上無法確保 24h不間斷提供高壓水為其提供軸封水。其次,兩道密封原設計理念充滿后只需少量補油就能滿足使用要求,但從實際情況來看,注油孔位為 2 個,未設計排氣孔,腔體內部未充滿油脂,含空氣的可能性較大,導致無法形成有效壓力腔。后端盤根磨損較快,無法長期實現保壓,后因泄漏更換為橡膠密封進行封堵,但無法滿足長期設備運轉的需求。
總之,在密封方面,初步分析密封材料和軸套材料不 匹配,唇形密封壓密量不足,密封變形后導致漿液進入密封腔,造成軸套磨損,漿液從破碎機潤滑腔間隙滲出。在油脂方面,油脂泵選型壓力和流量較小,未使唇形密封膨脹,沒有對泥漿形成有效阻隔。在結構方面,前端水封封堵泥漿作用不大,中間密封潤滑孔位較少,潤滑腔內部存在空氣未排出的可能性,導致密封失效。后端盤根密封設計作用不大,一旦潤滑密封失效,盤根密封只能起到阻擋作用,但無法阻隔泥漿的泄漏。
: